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不久前,人形机器人还在登台扭秧歌、上场跑马拉松;现在,它们正稳步走进各大生产车间,从秀场走向职场,人形机器人正在接受真实生产场景的检验。 8 | t' Q- \2 b$ ~2 ~( }6 n! a- n
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在江西南昌工厂的平板制造车间里,8台人形机器人上岗了。作为新来的质检员,它们眼睛里全是数据,转身、定位、扫描、判定,动作行云流水。团队测算出这8台机器人检测整套动作,平均完成时间在20秒左右,精度控制在两毫米。工厂负责人张龙并不满意,与人工和机械臂相比,这个效率还要提升。
' c8 a* i7 X# ?% I: t4 [1 ]替换机械臂,人形机器人在车间里打磨出真本领 & G( b6 X% k2 d7 D. Z. t; E6 J
据介绍,传统机械臂就像钉在工位上的“专职员工”,脚底下有固定底座,如果有新产品上线,改造周期动辄半个月;而人形机器人可灵活调派至各个工位,几小时就能切换到位。
* }$ ]1 ]8 H( }4 J6 M- P2 z在工厂负责人张龙看来,制造业经历了流水线、自动化线、机器人智能线,然而“改变”并非一蹴而就。初期调试机器人短板突出:夹爪容易误触平板电源键,造成检测失败。
6 J' |- |2 Z# e$ f; H项目负责人杨树开针对性生产了一款可调节夹爪,能根据不同型号的平板微调夹持位置,精准规避按键误触。5毫米改动看似不大,但产线从此顺了。 3 i! M6 P3 t/ S
8个机器人白天上班后,夜间调试时,团队发现三号机器人一天出现31次卡壳,决定让它单独“加班”,反复训练到不卡壳,才能下班。
N/ M6 v9 Y0 D/ H3 V5 R- n2 c5 R* ?从今年3月起,首批两台机器人已稳定运行3000小时,它们俩离转正不远了。企业规划年底投用50台,预计2028年迎来规模化落地拐点。 3 Q- V1 N4 t+ G3 V' I
半年“刻苦学习”,机器人分拣效率达到人工水平的85%
2 h% w$ L6 P# N- C2 m$ t晚上,深圳物流中心快递如潮,3台人形机器人已经在这里默默上了半年夜班。深夜下单,可能是它们凌晨三点分拣上车的。
0 s0 i; s. B# |5 P3 l与实验室测试结果不同,刚上岗时,机器人每小时仅分拣100余件,不仅与人工相差5、6倍效能,差错率还高,无法处理大件包裹,机器人旁边还要有工作人员守着,同事们都抱怨使用成本太高。 $ r8 w) X# i& l f h0 l9 y
团队深挖根源:机器人采集数据量太少了。既然“菜”,就多练,一方面增设专职数据采集员,录制各类包裹抓取、翻面动作。 % A+ C+ S. E% \( ?& y
另一方面,改造分拣工作台为斜坡结构,减少机器人转身弯腰动作。经过半年“刻苦学习”,机器人分拣效率从每小时100件提升至900件,达到人工水平的85%。
5 g; F% D a/ S7 G4 w现在,机器人成了物流中心的“明星员工”,如果后续能实现24小时不间断作业,将极大缓解夜班招工难和员工劳动强度过大的问题。
& \6 a) M9 i3 D如今机器人在全国十多个物流中心上岗实习,不断在“真职场”打磨“真本领”。
! v, F# T+ h' ~! O' d机器人在平板厂做质量检测,在物流中心做分拣,从刚上岗手太慢被投诉到成长为“明星员工”,过程中充满调试、试错、返工和再学习。从秀场到职场,这一步,既是技术的落地,也是人机协同的新起点。 5 K% f7 f S+ |; B g5 o7 _5 I
. S0 X" }/ h! u- R* i/ e$ u5 t学一门技术迫在眉睫!
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